推動數位轉型!中鋼小鋼胚工場加熱爐開發一鍵降溫新功能

▲中鋼公司小鋼胚工場加熱爐開發成功一鍵降溫新功能。(圖/中鋼公司提供)
▲中鋼公司小鋼胚工場加熱爐開發成功一鍵降溫新功能。(圖/中鋼公司提供)

記者黃守作/高雄報導

中鋼公司小鋼胚工場開發成功加熱爐一鍵降溫新功能,估加熱爐設備1年約能減少135萬立方米的燃氣使用量,年省新台幣552萬元燃料成本,並達到每年減碳1053噸效益。

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▲中鋼公司小鋼胚工場加熱爐開發成功一鍵降溫新功能。(圖/記者黃守作攝)
▲中鋼公司小鋼胚工場加熱爐開發成功一鍵降溫新功能。(圖/記者黃守作攝)
中鋼公司總經理王錫欽表示,中鋼於去(112)年成立數位轉型推動小組,將一貫化作業煉鋼生產製程,全面導入智慧製造,並開發及應用各種智能化方案,來達到高效率、低成本、低碳排之生產效益。

王錫欽說,中鋼小鋼胚工場加熱爐新開發自動控制一鍵降溫功能,當遇到計劃性停機或需要生產持溫時間較長的鋼胚等情形,爐控員只要按下一個功能鍵,加熱爐即可自動、迅速且安全的完成降載降溫,此功能不僅取代過往傳統的人工設定降溫模式,經實測結果顯示,加熱爐設備1年約能減少135萬立方米的燃氣使用量,換算後年省新台幣552萬元燃料成本,同時達到每年減碳1053噸效益。

王錫欽並說,小鋼胚工場於66年開始運作,主要將轉爐工場連鑄機所產製的大鋼胚進一步軋延成小鋼胚,並將小鋼胚表面缺陷移除後,再送至條鋼、線材工場軋延產出高價值的條線鋼材,以供應下游業者生產扣件、螺桿、彈簧、鋼纜等產品。

中鋼小鋼胚工場在一貫化作業煉鋼製程中,扮演著承先啟後的重要角色,每年約可生產200萬噸的小鋼胚,近年來除了持續汰舊更新部分設備外,也針對產線生產模式導入自動化及智慧製造技術,去年透過大量生產數據的收集及燃燒效率分析,成功開發加熱爐一鍵降溫新功能,大幅提升整體製程效率。

王錫欽指出,面對2050碳中和的嚴峻挑戰,中鋼不僅已完成短期減碳,中、長期分「先低碳、再零碳」的兩階段碳中和路徑規劃,近年來更加大力度務實推動節能減碳工作,包括製程精簡改善及應用智能化技術進行加熱爐燃燒溫度調控。

王錫欽並指出,中鋼自93年至112年總計完成2114件減碳方案,減碳量達到每年322.9萬噸,而小鋼胚工場加熱爐成功開發的「一鍵降溫」新功能,未來也將水平展開應用在鋼板、條鋼、線材等工場的加熱爐,並將持續創新節能方案,善盡企業責任,朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創,成為永續成長的卓越企業」之願景踏實前進。

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